隨著科技的發(fā)展,印染行業(yè)普遍采用堿減量技術(shù),使滌綸織物獲得光滑柔軟的手感、懸垂感和飄逸感等絲綢織物的性能,并使織物在其他品質(zhì),諸如染色性等方面甚*超過了天然纖維。但是由此而產(chǎn)生的堿減量廢水COD高,可生化性較差,污染嚴(yán)重,已成為難處理的工業(yè)廢水之*。
項目概況
山東友誼超纖合成革有限公司是一家從事超細(xì)纖維非織造布的生產(chǎn),并制成高檔超纖合成革的公司。該公司在生產(chǎn)過程中排放的廢水主要有四種類型,其中,堿減量廢水800m3/d,COD為2000~80,000mg/L; 染色廢水480m3/d,COD含量為800~1400mg/L;生活污水150m3/d,COD含量為300~500mg/L;其它廢水100m3/d,COD含量為2000~3000mg/L。該項目廢水處理執(zhí)行《淄博市水污染排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/322—1999) 中的一級排放標(biāo)準(zhǔn),各項指標(biāo)要求見表1。
廢水處理工藝流程
由于生產(chǎn)工藝各工段產(chǎn)生的廢水具有不同性質(zhì),應(yīng)采取分質(zhì)分治的工藝對其進(jìn)行處理。
由于生產(chǎn)工藝各工段產(chǎn)生的廢水具有不同性質(zhì),應(yīng)采取分質(zhì)分治的工藝對其進(jìn)行處理。
分質(zhì)分治工藝路線
濃堿減量廢水處理
濃堿減量廢水源自生產(chǎn)工藝前段堿液池,NaOH含量可達(dá)到1% ~2% ,COD濃度達(dá)到5×104~8 x 104mg/L。水 中的對苯二甲酸鹽含量高,有較大的回收價值。為提高回收的對苯二甲酸(TA)純度,設(shè)計中采用多介質(zhì)過濾器進(jìn)行預(yù)處理,去除水中雜質(zhì),再進(jìn)行后續(xù)酸析處理。采用硫酸對堿減量廢水進(jìn)行酸析以回收TA,pH值越低則析出的TA量越大。通過試驗分析比較,酸析應(yīng)控制pH在3.5,TA析出量和硫酸投加量可達(dá)到*佳平衡點。酸析反應(yīng)時間應(yīng)保證20min,再進(jìn)入濃縮池,濃縮液用防腐聚丙烯廂式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水回收TA。該廢水經(jīng)過酸析處理后可使COD去除率大于65%,BOD5/COD提升到0.3以 上。濃縮澄清液和濾液到集水池進(jìn)行再處理。
稀堿減量廢水處理
該廢水pH值為13~14,COD為2×104~4×104mg/L,主要為生產(chǎn)工藝后段清洗水。由于TA濃度較低 且量大,若直接加硫酸進(jìn)行酸析,則達(dá)到酸析點的投酸量大,而TA析出量少,使得單位處理成本上升。為此, 擬先將稀堿減量廢水用于脫硫除塵,由于廢水中的NaOH能和煙氣中SO2,快速反應(yīng),在有效去除SO2,的同時,廢水pH降低,減少后續(xù)酸析的硫酸投加量??紤]到TA回收需要,通過調(diào)節(jié)脫硫水回流量,控制pH在6.5以上,防止TA析出。試驗證明,該控制點的脫硫效率達(dá)到95%以上,可使煙氣達(dá)標(biāo)排放,為企業(yè)解決了另一環(huán)保難題。 脫硫廢水經(jīng)過沉淀后,澄清液再投加硫酸進(jìn)行酸析處理,同樣控制pH在3.5,后續(xù)處理與上述濃堿減量廢水處理工藝一致。
鐵碳微電解
酸析后廢液pH低,若直接采用堿回調(diào),則投堿量大,增加處理成本??衫迷姵卦恚谒嵝詶l件下,反應(yīng)池中形成無數(shù)以鐵為陽極、碳為陰極的微型原電池,電極反應(yīng)如下:
陽極:Fe一2e→Fe2+ E0(Fe2+/Fe)=-0.44V
陰極:2H+ +2e→2[H]→ H2↑ (H0+/H2)=0V
陽極:Fe一2e→Fe2+ E0(Fe2+/Fe)=-0.44V
陰極:2H+ +2e→2[H]→ H2↑ (H0+/H2)=0V
電極反應(yīng)產(chǎn)生的Fe2+ 在后續(xù)處理中將被作為混凝劑使用,且在曝氣條件下多形成Fe3+,有利于后續(xù)的混凝反應(yīng),減少混凝劑投加量。而電極反應(yīng)產(chǎn)生的羥基自由基(OH·)可氧化多種有機(jī)物。在充氧曝氣條件下,經(jīng)過30min鐵碳微電解反應(yīng)后,廢水的COD去除率可達(dá)到50%~60% 。
pH影響微電解的電極反應(yīng)速率和產(chǎn)物生成,而反應(yīng)*終水中導(dǎo)致OH-濃度增加,pH上升。試驗表明,當(dāng)pH升高了1.5左右之后趨緩,即出水pH一般在4.5~5.0。
綜合廢水處理
其它廢水主要有實驗室廢水、織機(jī)含油廢水、差別化纖工藝廢水等。這部分水經(jīng)過隔油預(yù)處理后與錦綸印染廢水混合后,再進(jìn)入曝氣混合池與鐵碳微電解池出水進(jìn)行曝氣混合,同時投加石灰,調(diào)節(jié)pH*8.0。
由于鐵碳微電解池出水pH值較低,且水中含有大量Fe2+ 、Fe3+ 、硫酸根等,選擇投加石灰,可同時形成CaSO4和Fe(OH)2,、Fe(OH)3 等沉淀物,并形成混凝效果,通過吸附架橋作用去除水中污染物質(zhì)。在后續(xù)的混凝反應(yīng)池中再投加助凝劑,以增強(qiáng)沉淀去除效果。 中試數(shù)據(jù)表明,印染廢水與鐵碳反應(yīng)后的堿減量廢水混合處理的加藥量和處理效果,與各自單獨處理相比較,可節(jié)省加藥量約30% ,并且出水水質(zhì)更佳。經(jīng)過混凝反應(yīng)和斜管沉淀后,混合廢水COD可控制在3000mg/L左右,BOD為1000~1600mg/L。這時再與生活污水混合進(jìn)行后續(xù)生化處理。 生化處理工藝采用UASB+接觸氧化工藝。針對水中殘留的一定量的生物難降解物質(zhì),采用UASB工藝。UASB工藝出水COD5約為500~1200mg/L,BOD5約為 300~700mg/L。而接觸氧化工藝通過充氧曝氣和好氧菌膠團(tuán)的作用,進(jìn)一步氧化分解水中污染物質(zhì),并通過二 沉池的污泥回流,提高生化系統(tǒng)污泥活性。 由于該項目的廢水污染物濃度高,水質(zhì)變化大,因此在后段增加混凝沉淀池、生物濾池和砂濾池,可確保出水色度和有機(jī)物達(dá)標(biāo)排放。
工藝產(chǎn)生的污泥主要為混凝沉淀污泥和生化剩余污泥,通過濃縮、壓濾脫水,干污泥外運妥善處置。
工藝流程
綜合上述分析,確定廢水處理工藝流程如下圖。
處理效果
根據(jù)中試試驗數(shù)據(jù),該處理系統(tǒng)各工段處理效果如表2所示。
3 經(jīng)濟(jì)效益分析本設(shè)計總裝機(jī)容量為193kW。崗位定員10人。通過分析核算,該項目所有廢水經(jīng)過處理*達(dá)標(biāo)排放,平均噸水直接處理成本為0.89元,其中包含人工、藥劑、動力、維修耗材等各項直接費用。工藝回收的TA含量可達(dá)到95%以上,可作為較初級的化工原料應(yīng)用,為企業(yè) 創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
結(jié)論
(1)印染廠堿減量廢水經(jīng)廢酸酸析,控制酸析點pH在3~4范圍,可有效回收TA,COD 去除率大于60%,并使得廢水的B/C 比提升0.3以上,適合生物處理。
(2)經(jīng)過酸析處理的堿減量廢水經(jīng)鐵碳微電解反應(yīng)池,既提高了pH值,又去除了50%~60%的COD。 還可使得出水富含混凝成分,用于其他印染廢水的混凝處理,可節(jié)省藥劑量30% 。
(3)UASB一接觸氧化處理工藝,可實現(xiàn)堿減量廢水、印染廢水、生活污水等混合廢水的達(dá)標(biāo)處理。